10月13日上午,機電修理廠鉗工班長張明豪帶領班組隊員將維修好的白龜山水廠5#水泵復位安裝到位,并重新恢復投入使用。機電修理廠廠長黃廣忠介紹:從接到水泵故障到拆解到維修復位安裝僅用了兩天時間,這在以前需要5、6天才能干下來的活,在現今僅需2天就完成了,我們新研發的節能型水泵無填料軸套不僅提高了維修效率、減輕了維修時的作業強度,更為客觀的是新更換的軸套使用壽命延長了3倍,每臺水泵可為公司節約1萬元的維修成本。
能有如此成效,得益于他們在維修技術上的探索和創新。而這項創新還得從2013年初說起。那時黃廠長看著大家伙兒維修設備,沉重的器械維修作業累得大家氣喘吁吁,不僅耗時還耗力,為了能夠提高效率,減輕勞動強度,黃廠長帶領大家從改變以往的維修方式上著手,開啟了一輪新的維修技術攻關。鑒于水廠水泵運轉一定周期需重新對水泵轉子內部易損配件——軸套、軸承、無填料密封進行檢查、清理更換。為了防止高壓水通過泵軸的縫隙向外溢流和空氣進入泵內,必須設置軸封裝置。然而拆卸更換水泵的盤根套、無填料密封、軸承又是一項極為繁雜、困難、技術要求極高的事情。常年檢修記錄及統計數據表明,只要延長盤根套這個易損件的使用壽命,適當拉長水泵大修周期即可。如何攻克這個難題,怎樣找到一種密封性能優、使用壽命長、安裝、維修方便,又有一定節能效果的裝置?這個問題一直縈繞在大家心中。2013年3月,適逢公司水泵大修,這一課題又在機修重新提了出來,金屬鉻耐磨、硬度大,只要我們把盤根套加工的更加光滑,更加耐磨,延長盤根套和無填料密封的使用壽命是必然的,經匯報生產部同意,提出對盤根套進行改造。
說干就干,他們結合盤根工作原理,與平頂山機械加工龍頭老大——平高集團聯系,咨詢請教相關機械加工專家指導,自制這個易損配件。機電修理廠繪制盤根套圖紙、采購原材料、加工、鍍鉻、打磨拋光,配件制作成功了,光潔如鏡,絲毫不差。如今此項無填料軸封已在白龜山水廠5、6、7、9#水泵上推廣應用,經過近3年的觀察運行,水泵在運轉和停止狀態下均無泄漏現象,密封性能優,使用壽命長。使用實踐證明該軸套在清水泵上無泄漏、無檢修累計達到l.5萬小時/臺,部分達到3—3.5萬小時/臺。采用該軸套后,無需對水泵進行改造,該軸套替代水泵的傳統軸套,安裝方便,維修工作量小,維護便捷,節約了一定的備件費用,使維修人員從煩瑣的填料(盤根)添加更換工作中解放了出來。
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